变成刺眼的白色。
“再等两个时辰,便可出铁!” 朱由检下令道。
两个时辰后,工匠们再次打开出铁口。这一次,伴随着一阵 “滋滋” 的声响,一股炽热的铁水如火龙般喷涌而出,橘红色的铁水温度极高,落在预先铺好的砂模中,发出刺耳的声响,蒸汽弥漫开来。
“出铁了!真的出铁了!” 工匠们欢呼雀跃,脸上洋溢着激动的笑容。徐光启也长舒一口气,眼中满是欣慰。
朱由检走上前,看着砂模中逐渐冷却的生铁锭,满意地点点头。这些生铁锭表面光滑,色泽均匀,没有明显的砂眼与气孔,质地远优于传统生铁。他拿起一块冷却后的生铁锭,掂量了一下,约重五十斤,密度极大,手感沉重。
“很好!” 朱由检高声道,“按此标准,继续出铁!炼出的生铁,一部分送往平炉炼钢,一部分直接用于铸造齿轮、工具等配件,务必加快进度!”
“遵旨!” 工匠们齐声应道。
解决了鼓风问题后,高炉的出铁量日益稳定,从最初的每日一万斤,逐步提升至两万斤、三万斤,最终稳定在每日五万斤,达到了设计的理论产量。大量的生铁被源源不断地炼出,堆积在料场中,如同一座座黑色的小山。
接下来,便是平炉炼钢的攻坚。
平炉炼钢的原理,是利用矿石中的氧气氧化生铁中的碳分,同时通过熟铁调整含碳量,最终得到钢材。朱由检提供的配比是:生铁 3 份、熟铁 2 份、铁矿石 1 份。熟铁则来自大明现有的铁匠铺,通过传统的炒钢法炼制而成,质地柔软,含碳量极低。
首批炼钢试验,徐光启亲自操作。他将生铁、熟铁、铁矿石按比例装入平炉,点燃炉火,启动鼓风器。平炉的温度较高炉更高,才能让矿石中的氧气充分释放,与生铁中的碳分发生反应。
然而,首次炼钢却以失败告终。
当炉门打开时,炼出的并非预期中的钢材,而是一块质地坚硬、脆性极大的 “硬铁”含碳量过高,韧性不足,无法用于锻造枪管。
“陛下,这是为何?” 徐光启面带沮丧,“配比都按您的要求执行,为何会出现这种情况?”
朱由检仔细观察着那块 “硬铁”,沉吟道:“是矿石的氧化反应不够充分。平炉的密封性能不足,部分氧气泄漏,导致生铁中的碳分未能完全氧化。看来,我们需要改炉的密封结构。”
他当即拿起纸笔,绘制了平炉的改良图纸:“在炉门处加装耐火泥
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